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三足式離心(xīn)機排氣裝置的改善
在化工廠、製藥業等(děng)領域中,常見三足式離心機(SS型)解決帶有易燃性、易燃易爆及有毒(dú)、危害物質的混液,比如在二步發酵生產製造維他命C的全過程(chéng)中,就很多應用SS型離心機分離(lí)出來帶(dài)有酒精、硫酸等物質的混液(yè)。因而在三足式(shì)離心機運行全過程中(zhōng),解決好易(yì)燃性、易燃(rán)易爆及有毒、危害氣(汽)體的逸出難題,對改進實際操作工作人員勞動者(zhě)標準,避免 空氣汙染(rǎn)和降低不安全的安全隱患,具備(bèi)關鍵的現實意(yì)義。
原排氣裝置及存(cún)在的不足剖析
過去一(yī)般是選用圖1所顯示的頂吸式或側吸式(shì)排氣裝置(zhì),解決帶有易燃性、易燃易爆及有毒、危害物質的混液。但在二步發酵(jiào)生產製造維他命C的全(quán)過程中,用此二種排氣裝置解決帶有酒精與硫酸的混液時,實際效(xiào)果並不(bú)理想(xiǎng)化,依然有很多的酒精或硫(liú)酸氣(汽)體逸出離心機,充滿了操作室。
1)在離心機轉鼓的運(yùn)行全過程中,轉鼓內的原材料一(yī)般呈端點在下的雙曲線狀;液體因為向心力的功效被甩離轉鼓,此外,轉(zhuǎn)鼓外(wài)的汽體(tǐ)沿轉鼓(gǔ)張口進到。
2)因為向心力與轉動(dòng)半經相關,轉鼓外(wài)界液體轉動(dòng)半(bàn)經(jīng)很大故向心力很大,快速使液體甩離轉鼓;上端(duān)造成的混合(hé)氣體通常會順著轉鼓防護罩往上逸(yì)出,可是,上端的液體迅速(sù)被(bèi)排淨;而轉鼓(gǔ)仍持(chí)留液體,在甩離此(cǐ)一(yī)部分液體時,氣體再次沿(yán)轉鼓張口入內。因而(ér),在離心機轉鼓的運行全(quán)過程中,氣體(tǐ)的進到量和氣體壓力頭沿(yán)轉鼓軸徑仍呈端點(diǎn)在下的雙曲線遍布(bù)。
依據之上剖析,小編覺(jiào)得圖1所(suǒ)顯示排氣裝置實際(jì)效果不理想化,其緣故是排(pái)氣裝置在離心風(fēng)機抽氣(汽)時,攪亂了混合氣體(汽)體的流動性,反倒促進了易燃性、易燃(rán)易(yì)爆或有(yǒu)毒、危害氣(汽)體在操作室內的外擴散。
2 新的排氣裝(zhuāng)置及(jí)應用實際效果
在之上剖析的基本上,小編對圖1所顯示的頂吸(xī)式或側吸式排氣裝置作了以下改善,如圖2所顯示。
)將抽氣口由頂、側抽氣改成下邊(biān)排(pái)汙口抽氣筒抽氣;將抽氣筒與水解液方槽合拚為一個(gè)混(hún)和安全(quán)通道;為了更好(hǎo)地避免 離心機(jī)震動(dòng)危害,排汙口與(yǔ)混和安(ān)全通道中間用短塑料(liào)軟管聯接。
2)為了更好地避免 抽氣安全通道的短路故障,將混(hún)和安全通道的(de)出液口插進水解液大(dà)槽產生液封。
3)因為離心機(jī)出液口較小,為了更好地避免 離心(xīn)機在起動環(huán)節(jiē),水解液填滿在排汙口處而混合氣體沿防護罩向外逸出,故在防護罩上邊放(fàng)置一有很大張口(kǒu)的錐型防護罩。
經生產製造實踐經驗,將(jiāng)SS型離心機的頂端和邊側排氣裝置改成下邊排氣裝置,實(shí)際效果優良,考(kǎo)慮(lǜ)了生產製造(zào)規定。
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